Hahakelakar Ptg ni mr beng akan kuar spital.. 2 hari skali selama 2-3 mgu.. Kne g clinic.. Nk cuci luka.. Mr. Beng lak xleh bwk keta.. Maklumlah jari kiri yg pth.. I kne htr la jwbnya.. Huhuh sure bos i moncong jela.. I pun terpaksa miss pm training next week.. Untukmouse yang ane bongkar scrollnya harus diangkat dulu, biar PCB bisa dilepas.Quote: Spoiler for Bagian Mouse Yang Dibongkar. Quote:Quote: 7. Amati, teliti, dan cari posisi switch klik pada mouse. Untuk point ini ane kira cukup mudah. Agan2 pasti dah bisa nebak posisi switch klik mouse yang mana. Pemeriksaandan perbaikan step by step akan dijelaskan secara mudah dalam postingan kali ini. Silahkan mempelajari oprekan dibawah ini. bengkoknya pipa shock dan akan memberi beban yang besar terhadap bearing T kemudi. kita akan ngebahas bagaimana cara memperbaiki shock depan, untuk lebih jelasnya lihat dulu skema dasar dari shockbreaker Vay Tiền Nhanh Chỉ Cần Cmnd. – Kestabilan pemrakarsa lampau dipengaruhi kondisi stang. Apabila stang motor goyang, maka akan menganggu kenyamanan bekendara dan beresiko membahayakan keselamatan. Oleh karena itulah kita harus segerapa mengoreksi stang dedengkot yang goyah sehingga bisa berkendara secara stabil melewati berbagai palagan jalan. Ada beberapa penyebab stang motor goyang yang wajib masbro ketahui. Dengan mengerti penyebabnya, karuan kita bisa menjumut tindakan yang tepat bagi memperbaiki stang dedengkot nan goyang. Nah bagi mengerti apa cuma penyebab dan cara memperbaikinya, silahkan simak informasi berikut ini. 1. Cek Kondisi Ban Keseleo suatu penyebab stang motor merewang adalah kondisi ban nan sudah tidak rata atau gundul. Silahkan masbro mengecek pita depan dan belakang, apakah kondisinya masih laik pakai atau bukan. Apabila sudah gundul, kami sarankan untuk segera mengganti ban sesuai ukuran velg serta ukuran ban tolok. Ukuran reben sekali lagi sangat berpengaruh terhadap kestabilan motor. Apabila ukurannya terlalu mungil, seperti ban cacing maka akan menggangu kestabilan stang saat melewati polisi tidur maupun jalanan berlumbang. Selain itu, pastikan impitan angginnya sudah pas agar bann tidek kempes. 2. Press Velg Apabila Bengkok Kestabilan motor sanding hubungannya dengan velg. Apabila velg mutakadim bengkok ataupun retak, maka otomatis membuat stang penggagas merewang saat dipakai berkendara. Untuk mengerti kondisi velg caranya sangat gampang. Masbro hanya perlu memutar roda dan menyibuk gerakan roda. Apabila terserah yang goyah, maka bermakna ada putaran velg nan telah pitut. Lebih baik cepat menukar velg yang lama dengan velg baru. Masbro dapat membeli velg rossi ataupun velg TDR yang kualitasnya sudah terbukti. Namun apabila bukan ada uang untuk membeli velg baru, maka kami sarankan bikin pergi ketukang press velg mudahmudahan babak yang bengkok dapat kembali seperti awal. 3. Memperbaiki Komstir Takdirnya kondisi ban dan velg masih bagus, maka kemungkinan penyebab stang pentolan guncang dikarenakan problem sreg bagian komstir. Komstir sendiri berfungsi sepatutnya biang kerok boleh membias ke kanan dan ke kidal sehingga stang bisa bergerak. Nah apabila komstir mengalami kerusakan, maka otomatis akan mewujudkan stang dedengkot goyang. Cara membetulkan stang motor gegar tersebut bisa dengan cara mengganti mangkung-kobok dan bola-bola besi yang ada di kerumahtanggaan komstir. Umumnya komponen tersebut sudah lalu aus dikarenakan pemakaian yang telah sangat lama. Alhasil komstir akan terasa oblak dan stang susash digerakan sehingga membentuk motor hilang kestabilan. 4. Mengganti Bearing Besikal Selain kebobrokan pada komstir dan tungkai-tungkai, penyebab stang motor goyang yakni kerusakan sreg bearing roda. Bearing sendiri berfungsi untuk menjaga kiranya as roda tidak sambil bergesekan dengan rumah roda. Selain itu, bearing memiliki arti bakal menjaga kestabilan fragmen besikal, sehingga penggagas bisa melaju secara stabil. Di privat bearing tersedia bantalan peluru berbentuk bulat nan bisa berusul terkadang. Nah apabila lapik peluru tersebut pecah, maka kestabilan sepeda terganggu dan menjadikan stang goyang. Untuk mengakali kerusakan tersebut, kita sekadar wajib menggoyang roda ke kanan dan ke kiri. Nah apabila roda terasa oblak, maka bisa dipastikan penyebab stang goyang adalah kebinasaan plong bearing. Bearing nan sudah rusak akan rumit diperbaiki. Paling tidak masbro harus membeli bearing yang baru. Pula lagi harga bearing motor cukup terjangkau, makara tak jadi ki aib asalkan pemrakarsa kembali stabil dan nyaman dikendarai. 5. Cek Kondisi Shockbreaker Banyak hamba allah yang belum tahu bahwa fungsi penting Shockbreaker adalah bakal menjaga kestabilan motor ketika berakselerasi. Fungsinya memang sangat bermakna, jadi jangan hingga mengalami kebinasaan. Terlebih jika posisi shockbreaker sudah tidak presisi atau tidak lurus, pastinya akan sangat menggangu kestabilan motor, terutama detik menikung. Kerusakan shockbreaker inilah yang menjadikan stang tidak stabil dan terasa gegar. Kita harus lekas memperbaikinya agar motor pula stabil dan nyaman dikendarai. Silahka masbro membawa shockbreaker yang busuk ke bengkel kaki-kaki terdekat. Mungkin kerusakan tersebut terjadi karena bantalan shockbreaker yang busuk ataupun masalah lainnya. 6. Memeriksa Segitiga sama Dudukan Stang Cara mengatasi stang motor goyang seterusnya adalah dengan memeriksa segitiga sama dudukan stang. Pasalnya komponen tersebut berfungsi untuk menghubungkan antara stang dan shockbreaker. Padalah apabila posisi shockbreaker kanan dan kiri yang ditempatkan pada segitiga sama stang motor tak presisi, maka akan menjadikan stang merewang. Penyebab masalah di atas bukanlah karena shockbreaker, melainkan segitiga sama dudukan stang yang bukan sejajar. Untuk mengatasi masalah tersebut, masbro terbiasa datang ke tukang press semoga posisi segitiga sama kaki duduka stang kembali ketelitian. 7. Menghindari Ke Bengkel Pergi ke bengkel menjadi solusi paling tepat untuk memperbaiki stang motor goyang. Cuma sebelum memencilkan ke bengkel, masbro harus tambahan pula dahulu mengetahui apa penyebabnya. Selain itu, pilihlah bengkel yang terpercaya dan sudah berpengalaman dalam membetulkan stang pencetus goyang. Nah demikianlah informasi ringkas mengenai cara mengatasi dan memperbaiki stang motor yang goyang. Semoga embaran yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi referensi bakal masbro yang sedang mengalami masalah ada setir kemudi sepeda motor. Some controller/drive systems can commutate highpole step motors to form ac brushless a perfect motion system, a motor turns a certain predetermined amount for every unit of electricity it is given. But if the load on the motor becomes too big, it doesn't matter how much power you try to feed it. Beyond a certain limit — maximum torque rating — motors can no longer turn. Motions become erratic, severely compromising accuracy. Why? Servo systems pick up on the resulting error right away, but open-loop systems don't. This is most troublesome when it appears in systems with stepping drive technology. Stepper systems are designed to provide position control without expensive feedback where precise motion is a requirement. Exceeding the available torque or other limits causes lost steps — failures to advance in position that go undetected. As in the below half-stepping produces eight steps per electrical rotation — every 45°— while microstepping ranges from 16 steps per revolution to hundreds or even thousands of points around each electrical rotation. To move the motor, currents to the stator phase windings are varied so as to produce a rotating magnetic field. The rotor attempts to align itself with the magnetic field, following the rotation and producing motion. The high pole count of most stepper motors — 100 poles for a common stepper motor — requires 50 full electrical rotations of the phase currents for one rotor rotation. The phase currents are driven with a sine-cosine signal approximation; that is, one phase is driven with an approximation of a sine wave while the other is driven with an approximation of a cosine signal. When full-stepping a motor, there are four full steps per electrical rotation. These may be located either at 0, 90, 180, and 270° in the case of wave stepping when one phase is on or at 45, 135, 225, and 315° with two-phases-on stepping. Half-stepping produces eight steps per electrical rotation — every 45° — while microstepping ranges from 16 steps per revolution to hundreds or even thousands of points on each electrical rotation. In fact, as we'll discuss further, this is the capability on which “hybrid stepper” solutions to lost steps are based. A hybrid stepper motor is actually a high pole count ac synchronous permanent-magnet motor that may be operated down to zero frequency. Resonance problems A motor produces torque only when its rotor is not aligned with the stator magnetic field. Torque varies in a roughly sinusoidal manner with this “error angle.” Two things in a motor combine to effectively form a non-linear spring/mass rotary pendulum • The interaction between the stepper motor stator field and the rotor. • The rotor's moment of inertia. Each step or fractional step applied to the motor windings shifts the equilibrium point of the pendulum, establishing a new error angle. The new error angle results in a new torque point, and the rotor — operating as a spring/mass rotary pendulum — attempts to follow. If the system is lightly damped which is common and the system is given enough time, the rotor overshoots the equilibrium point, ringing back and forth until it settles in. If the next step occurs when the system has sufficient speed while going in the opposite direction, then the peak instantaneous torque available may not be sufficient to keep the rotor within ±180 electrical degrees. When this occurs, the system slips into the adjacent cycle of the error-torque sine wave. When this happens the stepper, in effect, has just lost four steps. If the rotor is not able to regain synchronization with the stator, many more steps may be lost. The motor produces torque only when the rotor is not aligned with the stator magnetic field, varying in a roughly sinusoidal manner with error angle. A rotor's ringing as a rotary pendulum — associated with dips in torque available from an open-loop stepper — is commonly called low-frequency resonance. The motor, applied current, and load all affect this resonant frequency, resulting in low-frequency resonance usually around 50 to 150 rpm, corresponding roughly to 150 to 500 steps per sec. Stepper correction Microstepping reduces the amplitude of the torque variations between steps, which reduces the excitation of the pendulum resonance, and thus the likelihood that the error angle will get large enough to lose steps. Note microstepping is most effective with motors that have been optimized for it. To illustrate, many stepper motors optimized for full stepping have a detent torque that aids full-step positions, but actually causes significant cogging when microstepping. The resolution of microstepping drivers often drops as the rotational speed increases; the reduction in resolution is inevitable due to the limited bandwidth of both controller and driver. For argument's sake, imagine a designer attempted to operate a microstepping controller with 40,000 steps per sec at 50 rps 3,000 rpm. It would then have to output 2,000,000 microsteps per sec to keep all the steps. Even if this were possible, a typical PWM driver only operates at 20 to 40 kHz — so the fine interpolations would never reach the motor. To address this inability to hit every microstep at higher speeds, the number of microsteps per second is often reduced as the motor speed increases. Transitions between these different resolutions can cause an impulse in torque to the motor, causing ringing that can result in lost steps. Instability There is another torque reduction that takes place at higher speeds, roughly corresponding to the speed at which the power-supply/driver combination becomes unable to control the current. This, in turn, corresponds to the start of the parabolic “constant power” portion of the torque curve, called mid-resonance instability. Loss of the ability to control current occurs when a motor's back-EMF rises to the point where power-supply voltage applied to the driver cannot overcome both the back-EMF and resistive and inductive drops at the requested current. The current undergoes a 90° phase lag from the commanded current as the driver switches from current control mode to voltage drive mode. Any mechanical ringing of the rotor pendulum causes the motor to speed up and slow down, changing both the velocity and relative angle between the driven field angle and the rotor angle. This changes two things the magnitude and angle of the back EMF with respect to the phase of the commanded current. Why does this matter? It can cause the driver to switch back and forth between voltage mode full on and current mode chopping. This can reduce the damping of the system, or even pump up the ringing until the rotor loses sync with the commanded position and loses steps, or stops spinning altogether. Operation in this speed region may require either mechanical damping or electrical damping to stabilize the operation of the motor to provide usable torque. Sudden movements, external forces Low-frequency resonance and mid-frequency instability are not the only ways to lose steps. The rotary pendulum is also set into swinging in other words, becomes excited by sudden changes in commanded velocity and load. Instabilities can also be mechanical. Shafts, couplings, and power transmission components between motor and load also act as rotary springs. For example, gear trains release the load when changing direction, due to backlash. While the load is uncoupled from the system, the motor accelerates because of lower inertia until the backlash has been taken up. When the gears engage again, the difference in velocity between the motor and load can reflect excess torque back to the motor. Thus the system cycles The motor slows below the speed of the load, again the load decouples, and then the motor speeds up. In some cases, the change in speed may be enough for the gears to first strike on one face and then rebound and strike on the opposite side, to repeat several times. The exact timing of the reversal ringing may vary with both the position of the gear train and with the wear of the gears, making it difficult to choose a stepping sequence that compensates. A different stability issue arises with belt-driven linear movers. These units experience a resonance, the frequency of which constantly changes. As anyone who has ever played a stringed instrument or a rubber band stretched across a cup can attest, pitch or resonant frequency can be varied by changing either the string's tension or its length. The motion of a linear belt mechanism varies both of these. Linear force applied to the carrier and its load is the difference between the tensions of the two belt halves, while the position of the carrier varies the length of these belt sections. Note that these same effects change both the resonance frequency of the belt itself, and that of the belt-load system. This means that the same move with the same load and motor may work fine with the system starting at position A but not at position B. And what if the system carries a varying load? That only complicates the matter further. Increasing stability Both mechanical and electrical approaches are used to stabilize stepper motors. Mechanical approaches usually involve increasing motor rotary inertia to make load variations less significant, or adding damping to the system. Rotary inertia is increased either by swapping out the motor size or design, or by coupling flywheels to the motor shaft as close to the motor as possible. A system's mechanical damping is increased by including magnetic dampers, viscous inertial dampers, ferrofluid, and elastic motor mounts, couplers, and belts. On the other hand, electronic approaches to increase stability typically measure directly or indirectly motor position and speed. Then current to motor windings is varied in a way that damps the system. These electronic methods include • Measuring or estimating the back EMF of each winding which includes both speed and position information and adding a portion of the back EMF signal into the commanded current at each winding • Modifying driver circuits • Using position/velocity information to modify the applied pulse train to the stepper motor • Full servo control of the stepper motor. More resources — for further reading Leenhouts, Albert. Step Motor Design Handbook. Kingman Litchfield Engineering Co., 1990. Labriola, Don and Dan Jones. “Using Magnetic Gearing Performance from a Compact Integrated Servo.” Proc. of 28th Incremental Motion Control Systems and Devices. Lebanon IMCSS, 1999. Houda, Akihiko. “2-Phase Hybrid Stepping Motor with Keep-in-Step Control.” 28th Incremental Motion Control Systems & Devices.” Proc. of 28th Incremental Motion Control Systems and Devices. Lebanon IMCSS, 1999. Rusu, Calin. “DSP Based Control For the Hybrid Stepper Motor with Field Oriented.” Proc. of 28th Incremental Motion Control Systems and Devices. Lebanon IMCSS, 1999. Leenhouts, Albert. “Step Motors and Gear Play.” Proc. of 29th Incremental Motion Control Systems and Devices. Lebanon IMCSS, 1998. Nordquist, Jack. “Origins and Remedies for Resonant Activities in Step Motor Systems.” Proc. of 26th Incremental Motion Control Systems and Devices. Lebanon IMCSS, 1997. Raj, K., B. Moskowitz, J. Torres, D. Cooper, T. Burke, B. Trudeau. “Performance Characteristics of Ferrofluid Steppers.” Proc. of 23th Incremental Motion Control Systems and Devices. Lebanon IMCSS, 1994. Marushima, K. and Ralph Horber. “Development of a High Performance Sensorimotor with Sensor and Driving Coils.” Proc. of 23th Incremental Motion Control Systems and Devices. Lebanon IMCSS, 1994. Ohm, Dal, and Venkatesh Chava. “Torsional Resonance in Servo Systems and Digital Filters.” Proc. of 23th Incremental Motion Control Systems and Devices. Lebanon IMCSS, 1994. Kruse, David. “BLDC/Stepper Motor Controller for High Performance Incremental Motion.” Proc. of 22nd Incremental Motion Control Systems and Devices. Lebanon IMCSS, 1993. Bodson, Marc, John Chiasson, and Ronald Rekowski. “A State Feedback Tracking Controller for a Permanent Magnet Stepper Motor.” Proc. of 21st Incremental Motion Control Systems and Devices. Lebanon IMCSS, 1992. Jufer, Marcel, and G. Heine. “Hybrid Stepping Motors — 25 Years of Development.” Proc. of 25th Incremental Motion Control Systems and Devices. Lebanon IMCSS, 1996. Jakarta, IDN Times - Sebagai penyangga dudukan pada komstir dan suspensi depan, segitiga motor memiliki fungsi yang esensial. Karena aspek keamanan hingga kenyamanan dalam berkendara motor ditunjang oleh komponen ini. Sehingga jika segitiga motor mengalami permasalahan, seperti bengkok, motor akan tak nyaman dan tak aman untuk motor yang bengkok mungkin tak akan begitu terlihat secara sekilas, namun permasalahan ini harus segera diperhatikan agar tak menimbulkan permasalahan lain. Nah, berikut ada informasi seputar penyebab segitiga motor bengkok, tanda-tanda segitiga motor yang bengkok, hingga cara memperbaiki dan estimasi biaya Penyebab segitiga motor bengkokSegitiga motor bengkok bisa terjadi karena berbagai faktor penyebab. Berikut merupakan penyebab mengapa segitiga motor bisa menjadi bengkok Motor mengalami kecelakaan Insiden kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu faktor utama mengapa komponen motor bisa rusak, termasuk pada bagian segitiga motor. Saat motor menabrak sesuatu, posisi segitiga motor menjadi tak presisi seperti semula. Sehingga biasanya motor yang mengalami kecalakaan akan terasa oleng atau miring di satu sisi. Pemakaian motor yang serampangan dan sembrono Pemakaian motor yang kasar’ bisa menyebabkan segitiga motor bengkok. Contohnya adalah berkendara dengan kecepatan tinggi di jalanan yang rusak. Roda motor akan menggilas batu atau benda-benda lain yang berserakan di jalan dengan kasar, sehingga setang motor akan ikut bergetar. Motor melintas di jalanan berlubang dengan keras Jalanan yang rusak dan berlubang memang memerlukan kewaspadaan tinggi. Karena saat motor melibas jalanan berlubang terutama dengan kecepatan tinggi, motor akan mengalami benturan yang dapat membuat segitiga motor jadi bengkok, ditandai dengan adanya kendor pada komstir atau stang motor jadi sedikit bergeser. Usia pemakaian motor yang sudah terlampau tua’ Usia pemakaian yang sudah cukup lama bisa jadi penyebab segitiga motor bengkok, lho. Akan ada komponen motor yang aus atau mengalami kelonggaran, karena jangka waktu pemakaian motor yang cukup lama. Motor jarang dirawat Motor yang jarang dirawat juga menjadi salah satu peneybab segitiga motor jadi bengkok. Hal ini karena motor seharusnya dilakukan servis secara berkala, sebagaimana anjuran pakar otomotif hingga produsen motornya. Dari servis berkala ini, motor akan diperiksa secara menyeluruh dan diperbaiki apabila terdapat permasalahan. Ada komponen lain yang rusak Komponen motor lainnya yang juga bisa jadi penyebab segitiga motor bengkok, mulai dari shockbreaker, setir, hingga as motor yang rusak atau tidak rata. Baca Juga Alasan Bensin RON Rendah Bikin Mesin Motor Menggelitik 2. Tanda-tanda segitiga motor bengkokSegitiga motor yang bengkok biasanya tak akan begitu terlihat dengan jelas secara sekilas. Namun permasalahan motor ini akan terasa begitu motor digunakan atau diperhatikan secara seksama. Berikut adalah ciri-ciri atau tanda segitiga motor yang bengkok Stang motor terasa berat Stang motor yang terasa berat, terutama saat akan digunakan untuk belok, bisa jadi salah satu ciri yang menandakan segitiga motormu mulai bengkok. Jika mulai muncul gejala seperti ini, segera periksakan lebih lanjut ke bengkel. Ada suara-suara kasar dari dalam bagian motor Jika muncul suara-suara kasar saat motor digunakan, ini bisa jadi tanda segitiga motormu bengkok. Suara kasar yang muncul ini seperti gemerisik dari bagian dalam motor, terutama saat motor melaju di jalanan yang tak rata. Hal ini disebabkan karena ada bagian-bagian yang longgar pada komstir. Pengereman tidak lancar atau bahkan blong Kurangnya performa pengereman juga bisa jadi tanda segitiga motor bengkok. Hal ini karena adanya jarak akibat dari segitiga motor yang bengkok saat menggunakan rem depan. Jarak tersebut membuat pengereman jadi tidak cakram. Stang motor bergetar Stang motor yang bergetar tentu tak terasa nyaman saat dikendarai. Ini bisa jadi salah satu gejala segitiga motormu bengkok. Selain itu, getaran stang ini juga dapat membuat longgar komponen motor lainnya seperti pelor bearing, hingga membuat stang sulit diarahkan saat Solusi perbaikan segitiga motor bengkok hingga estimasi biaya perbaikannyaJika mulai merasakan tanda-tanda segitiga motor yg membengkok, kamu harus segera melakukan perbaikan ke bengkel. Biasanya perbaikan segitiga motor yang bengkok dilakukan tindakan press segitiga press segitiga motor pun bervariasi, tergantung jenis motor hingga bengkelnya. Tarifnya dibanderol mulai dari Rp30 ribu hingga Rp250 informasi seputar permasalahan segitiga motor bengkok, mulai dari penyebab, gejala permasalahan, hingga cara memperbaiki dan estimasi biaya perbaikannya. Jika mengalami permasalahan seperti ini pada motormu, segera perbaiki ke bengkel terpercaya agar kenyaman dan keamananmu selama berkendara tetap Syahrial Maulana Sudarto Baca Juga Mudah, Begini Cara Atasi Setang Motor Berat

cara memperbaiki step motor yang bengkok